煤電機(jī)組深度調(diào)整對(duì)鍋爐受熱面管的影響分析實(shí)例
1、 水冷壁管熱疲勞
某660MW超超臨界燃煤機(jī)組(主蒸汽參數(shù)壓力為28.25MPa,溫度為605℃)水冷壁管材質(zhì)為12Cr1MoVG、規(guī)格Φ28.6×6.4MWT,運(yùn)行過(guò)程中右墻水冷壁最上層燃盡風(fēng)與中間混合集箱(標(biāo)高50m~51m)之間發(fā)生泄漏,機(jī)組累計(jì)運(yùn)行27311h。
2、 過(guò)熱器管長(zhǎng)時(shí)超溫導(dǎo)致的過(guò)熱爆管
某660MW超臨界燃煤機(jī)組(主蒸汽參數(shù)壓力為25.4MPa,溫度為571℃)高溫過(guò)熱器管材質(zhì)為SA213 T91,規(guī)格為Φ38.1×7.0mm,深度調(diào)峰下限為30%,在機(jī)組調(diào)峰過(guò)程中高溫過(guò)熱器管發(fā)生泄漏造成停爐。
3、 過(guò)熱器管超溫導(dǎo)致的氧化皮脫落
某350MW超臨界燃煤機(jī)組(主蒸汽參數(shù)壓力為25.4MPa,溫度為571℃)高溫過(guò)熱器管材質(zhì)為SA-213 T91/TP347H,規(guī)格為Φ45×7mm,深度調(diào)峰下限為34%,在機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中高溫過(guò)熱器管發(fā)生泄漏造成停爐。鍋爐啟動(dòng)前對(duì)高溫過(guò)熱器管屏共進(jìn)行氧化皮磁通量檢測(cè)3 次,對(duì)氧化皮堆積量超過(guò)25%的管道進(jìn)行割管清理,累計(jì)割管清理208 根,其中單根檢出氧化皮重量最大為113g。
4、 尾部煙道的磨損減薄
某300MW亞臨界燃煤機(jī)組(主蒸汽參數(shù)壓力為18.44MPa,溫度為543℃)低溫再熱器管材質(zhì)為20G,規(guī)格為Φ60×4mm,深度調(diào)峰下限48%,機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行期間低溫再熱器管發(fā)生泄漏造成停爐。
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